帶式真空過濾機是一種新型、高效、連續(xù)操作的液固分離設(shè)備,具有脫水效果好、單位面積處理量大、卸料徹底、濾布易于清洗、使用壽命長、便于維護(hù)等特點,在國內(nèi)外已經(jīng)用于礦山、冶金、化工、環(huán)保等行業(yè)。
近兩年來,鄭州研究院在氧化鋁生產(chǎn)中對不同類型的帶式過濾機進(jìn)行了試驗與應(yīng)用,在相應(yīng)的應(yīng)用與改進(jìn)工作中積累了不少經(jīng)驗。2002年氧化鋁中間試驗廠相繼使用了兩臺先進(jìn)的國產(chǎn)DU-10m2/1300固定室水平帶式真空過濾機進(jìn)行氫氧化鋁晶種和產(chǎn)品的過濾洗滌作業(yè),這是國產(chǎn)固定室水平帶式真空過濾設(shè)備在氧化鋁工業(yè)中首次應(yīng)用。
帶式真空過濾機自投入使用以來,暴露出一系列問題,包括布料工藝、過濾洗滌制度、濾布選擇縫接、糾偏防皺、洗刷再生、設(shè)備材質(zhì)及維護(hù)保養(yǎng)等。經(jīng)過一系列有針對性的改進(jìn)后,生產(chǎn)效率逐漸提高。
1、濾布選用、維護(hù)及配件材質(zhì)的選用
生產(chǎn)中濾液浮游物含量主要取決于過濾介質(zhì)的布孔大小,布孔越小,浮游物含量越低,但孔隙過小會影響設(shè)備產(chǎn)能。為了延長濾布的使用壽命,需對濾布進(jìn)行選用,我們選擇了綜合性能較優(yōu)的一種進(jìn)口合成纖維絲濾布,這種濾布雖然價格不菲,但經(jīng)過長時間實踐應(yīng)用,其單塊濾布使用壽命已經(jīng)在1年以上,大大節(jié)約了耗材費用。
濾布在運行過程中容易發(fā)生偏離和褶皺,因此我們對糾偏裝置進(jìn)行了改進(jìn)與優(yōu)化。帶式過濾機在出廠時已帶有濾布自動糾偏裝置,主要通過改變糾偏輥的角度來糾正濾布跑偏,此裝置在濾布空載過程中發(fā)生濾布整體偏移時工作良好,但當(dāng)設(shè)備在帶料正常運行時,一旦發(fā)生設(shè)備故障或因其他原因使軋輥上附著氫氧化鋁固體,導(dǎo)致濾布產(chǎn)生褶皺造成濾布跑偏,此時的糾偏效果不理想。其解決辦法是,在排除安排誤差后,在設(shè)備各軋輥附近加裝軋輥沖洗水,解決各部位軋輥的粘料問題,并與廠家合作對糾偏裝置進(jìn)行了改進(jìn),給濾布一個橫向張力,有效地防止濾布過褶。
另外,為了減少濾布的堵塞,在停機后一段時間內(nèi)需繼續(xù)沖洗濾布。此外,還在過濾機下部加裝一個小濃堿槽,可以在設(shè)備停機后定期用熱濃堿煮洗濾布,以溶解濾布空隙中的細(xì)小氫氧化鋁,同時可以防止濾布變硬、變脆而老化,使濾布在生產(chǎn)中一直保持良好的過濾性能,必須嚴(yán)格把好過濾布接口縫合的質(zhì)量關(guān),適度控制濾布松緊,停止運行后,要放松張緊輥,以防止濾布收縮變形。
由于整個設(shè)備在強堿性環(huán)境下運行,所以設(shè)備和配件的材質(zhì)必須在較高溫度下具有良好的化學(xué)穩(wěn)定性,同時應(yīng)選擇耐腐蝕特別是耐堿腐蝕的材料。如果在設(shè)備調(diào)試過程中,發(fā)現(xiàn)集液平衡排液灌采用的不銹鋼材質(zhì)不耐強堿,其浮筒采用尼龍材料,應(yīng)根據(jù)需要及時更換為耐堿腐蝕的不銹鋼或合金材料。
2、液固分離工藝的調(diào)整
生產(chǎn)工藝造成氫氧化鋁料漿的進(jìn)料固含較高,料漿流動性不好,布料器布料后不能完全鋪敷在濾布上,產(chǎn)生較嚴(yán)重的真空泄漏,影響產(chǎn)品的過濾和設(shè)備運行。為此,對固液分離工藝進(jìn)行調(diào)整,在進(jìn)料前加一定量的母液進(jìn)行稀釋,以降低進(jìn)料料漿的固含,提高料漿的流動性,使料漿能夠較為均勻地分布在濾帶上。
帶式過濾機生產(chǎn)運行中所需濾布再生用水量較大。一方面造成水系統(tǒng)平衡困難,另一方面洗水帶料需回收利用。為了節(jié)約洗滌再生用水,僅在第二次洗滌時使用熱的新水,將二次洗滌后的濾液用做濾布再生清洗用水,然后將清洗用水用泵返回作為一次洗滌用水,一次洗滌后的濾液(通常成為強濾液)送往蒸發(fā)。這樣既可保證產(chǎn)品質(zhì)量,又解決了洗滌用水量較大的問題,同時還回收了濾布和設(shè)備上夾帶的細(xì)粒氫氧化鋁。
另外,在氫氧化鋁生產(chǎn)中,需進(jìn)行中間物料氫氧化鋁晶種的過濾及洗滌,晶種與產(chǎn)品相比,其入料液固比和粒度分布差別較大,如設(shè)定同一運行條件進(jìn)行操作,過濾機不能保持在最佳狀態(tài)下運行。故在進(jìn)行晶種過濾時,需降低濾帶速度,同時減少或取消洗滌用水。因此最好在氫氧化鋁生產(chǎn)中對多臺帶式過濾機設(shè)定不同的運行條件,分別對產(chǎn)品和晶種進(jìn)行過濾分離,使每臺設(shè)備運行達(dá)到最優(yōu)狀態(tài)。在采取有效的措施使設(shè)備達(dá)到最佳運行狀態(tài)以后,用最小量的洗液獲得較優(yōu)的洗滌效率,即可獲得合格的母液和濾餅。
據(jù)悉,10000t氫氧化鋁產(chǎn)能設(shè)備固定投資約為50萬元,通過經(jīng)濟(jì)技術(shù)估算,在帶式過濾機正常投產(chǎn)后,與其他生產(chǎn)應(yīng)用的過濾機相比,可減輕工人勞動強度,改善工作環(huán)境,提高過濾質(zhì)量和產(chǎn)能,且每生產(chǎn)10000t氫氧化鋁減少成本17.2萬元。設(shè)資金利息率為10%,5年內(nèi)即可收回全部投資,經(jīng)濟(jì)效益和社會效益非常顯著。
通過對水平帶式過濾機在氫氧化鋁分離中的應(yīng)用研究,可以得出以下結(jié)論:
①通過一系列的應(yīng)用改進(jìn),國產(chǎn)固定室水平帶式真空過濾機可用于氫氧化鋁液固分離,所得母液和濾餅完全滿足要求。
②可以節(jié)約過濾分離工段的材料投資,減少設(shè)備及動力消耗,改進(jìn)操作技術(shù)條件及操作環(huán)境,降低生產(chǎn)成本。
③濾布運行平穩(wěn),很少出現(xiàn)起皺跑偏現(xiàn)象,自動化程度高,工人勞動強度大為降低,濾布使用壽命延長,運行費用降低。
近兩年來,鄭州研究院在氧化鋁生產(chǎn)中對不同類型的帶式過濾機進(jìn)行了試驗與應(yīng)用,在相應(yīng)的應(yīng)用與改進(jìn)工作中積累了不少經(jīng)驗。2002年氧化鋁中間試驗廠相繼使用了兩臺先進(jìn)的國產(chǎn)DU-10m2/1300固定室水平帶式真空過濾機進(jìn)行氫氧化鋁晶種和產(chǎn)品的過濾洗滌作業(yè),這是國產(chǎn)固定室水平帶式真空過濾設(shè)備在氧化鋁工業(yè)中首次應(yīng)用。
帶式真空過濾機自投入使用以來,暴露出一系列問題,包括布料工藝、過濾洗滌制度、濾布選擇縫接、糾偏防皺、洗刷再生、設(shè)備材質(zhì)及維護(hù)保養(yǎng)等。經(jīng)過一系列有針對性的改進(jìn)后,生產(chǎn)效率逐漸提高。
1、濾布選用、維護(hù)及配件材質(zhì)的選用
生產(chǎn)中濾液浮游物含量主要取決于過濾介質(zhì)的布孔大小,布孔越小,浮游物含量越低,但孔隙過小會影響設(shè)備產(chǎn)能。為了延長濾布的使用壽命,需對濾布進(jìn)行選用,我們選擇了綜合性能較優(yōu)的一種進(jìn)口合成纖維絲濾布,這種濾布雖然價格不菲,但經(jīng)過長時間實踐應(yīng)用,其單塊濾布使用壽命已經(jīng)在1年以上,大大節(jié)約了耗材費用。
濾布在運行過程中容易發(fā)生偏離和褶皺,因此我們對糾偏裝置進(jìn)行了改進(jìn)與優(yōu)化。帶式過濾機在出廠時已帶有濾布自動糾偏裝置,主要通過改變糾偏輥的角度來糾正濾布跑偏,此裝置在濾布空載過程中發(fā)生濾布整體偏移時工作良好,但當(dāng)設(shè)備在帶料正常運行時,一旦發(fā)生設(shè)備故障或因其他原因使軋輥上附著氫氧化鋁固體,導(dǎo)致濾布產(chǎn)生褶皺造成濾布跑偏,此時的糾偏效果不理想。其解決辦法是,在排除安排誤差后,在設(shè)備各軋輥附近加裝軋輥沖洗水,解決各部位軋輥的粘料問題,并與廠家合作對糾偏裝置進(jìn)行了改進(jìn),給濾布一個橫向張力,有效地防止濾布過褶。
另外,為了減少濾布的堵塞,在停機后一段時間內(nèi)需繼續(xù)沖洗濾布。此外,還在過濾機下部加裝一個小濃堿槽,可以在設(shè)備停機后定期用熱濃堿煮洗濾布,以溶解濾布空隙中的細(xì)小氫氧化鋁,同時可以防止濾布變硬、變脆而老化,使濾布在生產(chǎn)中一直保持良好的過濾性能,必須嚴(yán)格把好過濾布接口縫合的質(zhì)量關(guān),適度控制濾布松緊,停止運行后,要放松張緊輥,以防止濾布收縮變形。
由于整個設(shè)備在強堿性環(huán)境下運行,所以設(shè)備和配件的材質(zhì)必須在較高溫度下具有良好的化學(xué)穩(wěn)定性,同時應(yīng)選擇耐腐蝕特別是耐堿腐蝕的材料。如果在設(shè)備調(diào)試過程中,發(fā)現(xiàn)集液平衡排液灌采用的不銹鋼材質(zhì)不耐強堿,其浮筒采用尼龍材料,應(yīng)根據(jù)需要及時更換為耐堿腐蝕的不銹鋼或合金材料。
2、液固分離工藝的調(diào)整
生產(chǎn)工藝造成氫氧化鋁料漿的進(jìn)料固含較高,料漿流動性不好,布料器布料后不能完全鋪敷在濾布上,產(chǎn)生較嚴(yán)重的真空泄漏,影響產(chǎn)品的過濾和設(shè)備運行。為此,對固液分離工藝進(jìn)行調(diào)整,在進(jìn)料前加一定量的母液進(jìn)行稀釋,以降低進(jìn)料料漿的固含,提高料漿的流動性,使料漿能夠較為均勻地分布在濾帶上。
帶式過濾機生產(chǎn)運行中所需濾布再生用水量較大。一方面造成水系統(tǒng)平衡困難,另一方面洗水帶料需回收利用。為了節(jié)約洗滌再生用水,僅在第二次洗滌時使用熱的新水,將二次洗滌后的濾液用做濾布再生清洗用水,然后將清洗用水用泵返回作為一次洗滌用水,一次洗滌后的濾液(通常成為強濾液)送往蒸發(fā)。這樣既可保證產(chǎn)品質(zhì)量,又解決了洗滌用水量較大的問題,同時還回收了濾布和設(shè)備上夾帶的細(xì)粒氫氧化鋁。
另外,在氫氧化鋁生產(chǎn)中,需進(jìn)行中間物料氫氧化鋁晶種的過濾及洗滌,晶種與產(chǎn)品相比,其入料液固比和粒度分布差別較大,如設(shè)定同一運行條件進(jìn)行操作,過濾機不能保持在最佳狀態(tài)下運行。故在進(jìn)行晶種過濾時,需降低濾帶速度,同時減少或取消洗滌用水。因此最好在氫氧化鋁生產(chǎn)中對多臺帶式過濾機設(shè)定不同的運行條件,分別對產(chǎn)品和晶種進(jìn)行過濾分離,使每臺設(shè)備運行達(dá)到最優(yōu)狀態(tài)。在采取有效的措施使設(shè)備達(dá)到最佳運行狀態(tài)以后,用最小量的洗液獲得較優(yōu)的洗滌效率,即可獲得合格的母液和濾餅。
據(jù)悉,10000t氫氧化鋁產(chǎn)能設(shè)備固定投資約為50萬元,通過經(jīng)濟(jì)技術(shù)估算,在帶式過濾機正常投產(chǎn)后,與其他生產(chǎn)應(yīng)用的過濾機相比,可減輕工人勞動強度,改善工作環(huán)境,提高過濾質(zhì)量和產(chǎn)能,且每生產(chǎn)10000t氫氧化鋁減少成本17.2萬元。設(shè)資金利息率為10%,5年內(nèi)即可收回全部投資,經(jīng)濟(jì)效益和社會效益非常顯著。
通過對水平帶式過濾機在氫氧化鋁分離中的應(yīng)用研究,可以得出以下結(jié)論:
①通過一系列的應(yīng)用改進(jìn),國產(chǎn)固定室水平帶式真空過濾機可用于氫氧化鋁液固分離,所得母液和濾餅完全滿足要求。
②可以節(jié)約過濾分離工段的材料投資,減少設(shè)備及動力消耗,改進(jìn)操作技術(shù)條件及操作環(huán)境,降低生產(chǎn)成本。
③濾布運行平穩(wěn),很少出現(xiàn)起皺跑偏現(xiàn)象,自動化程度高,工人勞動強度大為降低,濾布使用壽命延長,運行費用降低。