由葫蘆島有色金屬集團公司和江蘇新宏大集團公司聯合研制開發的“大高徑比機械攪拌槽及其相應的鋅焙砂浸出技術”,日前通過技術鑒定,專家認定,該技術屬國內首創,達到國內同類工藝領先水平。
葫蘆島有色集團13萬噸濕法煉鋅系統原浸出生產工藝為濕式沖礦給料和空氣攪拌,存在著加料不穩,PH值不易控制,攪拌效率低,浸出渣含鋅高,且易造成死槽、堵槽,現場環境比較惡劣,能源消耗高問題,嚴重制約著生產的正常運行。2004年,該系統改造被國家列入振興東北老工業基地首批100個項目之中。公司技術中心與江蘇新宏大集團公司針對浸出工藝存在的問題,進行了聯合攻關?研制開發出一種大高徑比機械攪拌槽及相應的鋅焙砂浸出技術,對原工藝進行了改造。改造后,浸出渣含鋅由改造前23.21%降低到18.5%,直流電單耗由過去的3450千瓦時降低到3140千瓦時以下,此外,錳粉、鋅粉、蒸汽、動力電等單耗指標均大幅降低,每年可節省能耗費用1500多萬元。近日,中國有色金屬工業協會組織長沙有色冶金設計研究院、中國有色工程設計研究總院、沈陽工業大學、東北大學的專家組成鑒定委員會對該技術成果進行了鑒定。
專家認為,該成果研制的高徑比2.08:1的機械攪拌槽屬大高徑比機械攪拌器,突破了常規設計規范,采用大型抗高扭矩長軸的變截面變傾角三層漿葉攪拌器,能以較低的能耗提供較高的軸向循環流,同時提供較小的剪切速率,具有很好的動力性,顯著提高了鋅的浸出率,大大降低了能耗。通過調整酸浸條件,在提高鋅浸出率的同時,還有效提高了銅、鐵的浸出率;提出了二價銅氧化二價鐵的生產工藝條件,實踐中效果明顯,降低了錳粉消耗,保證了中上清質量。此外該成果還改善了生產環境和勞動條件,具有一定的先進性和獨創性,且具有良好的經濟效益和社會效益,達到國內同類工藝領先水平,對同類企業的技術改造具有重大的借鑒意義。
葫蘆島有色集團13萬噸濕法煉鋅系統原浸出生產工藝為濕式沖礦給料和空氣攪拌,存在著加料不穩,PH值不易控制,攪拌效率低,浸出渣含鋅高,且易造成死槽、堵槽,現場環境比較惡劣,能源消耗高問題,嚴重制約著生產的正常運行。2004年,該系統改造被國家列入振興東北老工業基地首批100個項目之中。公司技術中心與江蘇新宏大集團公司針對浸出工藝存在的問題,進行了聯合攻關?研制開發出一種大高徑比機械攪拌槽及相應的鋅焙砂浸出技術,對原工藝進行了改造。改造后,浸出渣含鋅由改造前23.21%降低到18.5%,直流電單耗由過去的3450千瓦時降低到3140千瓦時以下,此外,錳粉、鋅粉、蒸汽、動力電等單耗指標均大幅降低,每年可節省能耗費用1500多萬元。近日,中國有色金屬工業協會組織長沙有色冶金設計研究院、中國有色工程設計研究總院、沈陽工業大學、東北大學的專家組成鑒定委員會對該技術成果進行了鑒定。
專家認為,該成果研制的高徑比2.08:1的機械攪拌槽屬大高徑比機械攪拌器,突破了常規設計規范,采用大型抗高扭矩長軸的變截面變傾角三層漿葉攪拌器,能以較低的能耗提供較高的軸向循環流,同時提供較小的剪切速率,具有很好的動力性,顯著提高了鋅的浸出率,大大降低了能耗。通過調整酸浸條件,在提高鋅浸出率的同時,還有效提高了銅、鐵的浸出率;提出了二價銅氧化二價鐵的生產工藝條件,實踐中效果明顯,降低了錳粉消耗,保證了中上清質量。此外該成果還改善了生產環境和勞動條件,具有一定的先進性和獨創性,且具有良好的經濟效益和社會效益,達到國內同類工藝領先水平,對同類企業的技術改造具有重大的借鑒意義。